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通訊員 陳世宇 孫政依 報道
降本增效是企業發展的永恒話題。如何實現資源的最大化利用,減少浪費、降低成本成為許多企業面臨的重要課題。近年來,首鋼通鋼機電修造公司聚焦降本工作,展開了一系列探索。
首鋼通鋼機電修造公司經理王東海介紹:“一直以來,機電修造公司深入貫徹綠色發展理念,聚焦資源節約和循環利用,多次開展專題討論,取得了顯著成效。尤其是檢修作業區推進的‘舊物回收、變廢為寶’實踐,通過回收廢砂、廢白鋼等廢舊物資,將這些看似無用的材料重新利用于生產中,提高其使用價值,不僅有效降低了生產成本,也為其他單位提供了降本增效的新思路。”
渣罐耳軸回收:變廢為寶
降本增效要從點滴做起,首鋼通鋼機電修造公司將降本工作細化到每一個細微之處。例如,渣罐耳軸的回收利用就成為降本“新戰場”。
“我們長期承接煉鋼事業部的渣罐制作任務,每年生產約20件13.5立方米的渣罐。”該機電修造公司鑄造主任師孫彪介紹道。每件渣罐需要使用2個渣罐耳軸,而由于尺寸和重量較大,該公司并不具備鍛造能力,長期依賴外購,導致成本居高不下。“單件渣罐耳軸成品價格約0.7萬元,每個渣罐的備件費用就高達1.4萬元。”
在進一步降本的推動下,該機電修造公司決定對下線渣罐的耳軸進行回收再利用。“我們對回收的渣罐耳軸進行清理和校正,確保其能夠再次使用。”該機電修造公司鑄造段長郭建春介紹。為保障安全性能,他們還對修整后的耳軸進行探傷檢測,合格的就投入使用,不合格的則報廢處理。
經過2年的跟蹤分析,該單位發現這些回收再利用的渣罐耳軸完全能夠滿足現場使用要求。該單位累計回收耳軸37件,其中36件檢測合格,已有30件成功上線使用,累計降低生產成本近21萬元。
廢砂回收再利用:綠色生產
鑄鋼砂是鑄件生產的重要材料之一,該單位年消耗量約2000噸。然而,由于鑄鋼砂使用后的潰散性差、耐火度降低等原因,通常無法回收利用,只能作為固體廢棄物外運處理。
“鑄鋼砂消耗量大,是降本的重點之一。”首鋼通鋼機電修造公司檢修作業區作業長楊曉勇表示,“經過調研發現,直接接觸金屬液的部分鑄鋼砂幾乎無法回收,但背砂部分仍具有再利用價值。我們通過技術攻關,實現新舊分離,使其得到循環使用。”
該作業區團隊自制篩砂機對廢砂進行篩分處理,并回收粉狀廢砂。由于耐火度降低,廢砂無法完全替代新砂,但可以優化使用方式。該團隊探索出2種創新方法:一是將粉狀廢砂用于厚度小于30毫米的鑄鐵板類鑄件生產,并通過增加涂料層厚度來確保質量;二是將廢砂與黏土粉及少量水玻璃混合,作為砂型背砂使用,以提高整體強度,同時避免對鑄件質量的影響。
廢砂回收再利用不僅減少了固體廢棄物的產生,還降低了鑄件生產成本,實現了綠色生產和經濟效益的雙贏。據統計,該作業區每年回收使用廢砂約480噸,可節約新砂成本18.22萬元。
廢料淘金:降低鑄件成本
在降本增效的實踐中,首鋼通鋼機電修造公司發動一線職工集思廣益,尤其在鑄件原料上精打細算。在該公司各班組討論會上,大家提出多個創新思路,如:“燒結臺車篦條需求量大、成本高、更換頻繁,可以回收舊篦條再利用”“鑄鐵件成本高、供應緊張,可以回收舊鑄鐵件重新加工”“鉻、鎳合金價格高,可通過回收廢白鋼提取合金元素”……
舊件回收容易,但如何再利用并保證質量是一個難題。該機電修造公司成立攻關團隊,針對不同廢舊材料制訂創新方案。
針對燒結臺車篦條生產成本高的問題,該檢修作業區與煉鐵事業部燒結作業區合作,建立回收流程,優化合金廢鋼配比,并采用稀土鎂硅合金等技術手段,成功降低篦條備件成本。2024年,該作業區累計回收下線篦條173噸,節約成本126.29萬元。
針對鑄造生鐵供應緊張的問題,該團隊對下線鑄鐵件進行回收再利用,通過破碎、退火去雜、配入廢鋼等手段,將廢舊鑄鐵件轉化為高質量生產原料。2024年,該作業區累計回收燒結臺車欄板、焦化爐門框等鑄鐵件約300噸,已使用120余噸,降本5.04萬元。
對于鉻、鎳合金成本高的問題,該作業區與一線生產單位合作,回收304不銹鋼備件,并通過成分檢測、等離子切割破碎、退火去污等工藝,確保鋼水純凈度,同時優化配料,避免合金元素浪費。2024年,該作業區累計回收58.2噸不銹鋼備件,已使用35噸,節約合金成本64.75萬元。
通過一系列降本增效舉措,首鋼通鋼機電修造公司不僅降低了生產成本,更推動了綠色發展,為企業的可持續經營探索出一條行之有效的道路。